
“以前过陷落柱,又累又危险,现在换了新滚筒、新工艺,活儿轻了、效率高了,心里也更踏实了!”近日,在汾西矿业金辛达煤业1107综采工作面,看着重型破岩滚筒平稳截割,现场作业职工忍不住感慨。
此前,该工作面遭遇X11-13陷落柱,面对普氏硬度系数8级的坚硬岩石,传统普通滚筒需依赖“截割+松动爆破”工艺。职工频繁进入煤壁区域打眼,不仅耗时费力、压缩正规循环作业时长,更面临煤壁片帮带来的高风险。
为啃下这块硬骨头,金辛达煤业采取精准施策,为采煤机换上了“硬核装备”——将原有直径2000mm的滚筒升级为直径2240mm的重型破岩滚筒。这款“硬岩克星”重量较原有滚筒增加1.2吨,达6.2吨,截齿数量增加30.6%、开帮齿数量增加50%,截割接触面积大幅扩大,匹配了硬岩截割需求。
在安装工艺上,综采队同步打出创新组合拳:下滚筒采用“牵引—运输—安装”一体化流程,借助支架护帮板固定、φ22圆环链牵引转运,省去传统起吊与木垛支撑工序;上滚筒创新采用“原位拆装+机械转运”模式,依托WC25E铲板车直运,构建起“3人协作、副队长监管、安全员巡查”的标准化作业体系,安全性与规范性双提升。
创新举措换来效率与安全的双丰收:职工从重体力搬运转向轻操作监控,劳动强度显著减轻;滚筒更换时间从6小时压缩至3小时、效率翻倍;过构造截割硬岩全程无爆破作业彻底消除瓦斯、飞石等风险,将高风险区域变为可控安全区;重型破岩滚筒应用后过陷落柱期间截齿总消耗相对减少31.3%,单日最高消耗仅为以往过陷落柱截齿消耗量的40.2%,年节约截齿费用达89.4万元,实现安全、效率与效益的共赢。
如今,1107综采工作面生产正常有序推进,综采队本次重型滚筒的选型、安装工艺及安全管控等经验成为行业内样板。这份从实践中打磨出的破岩方案,成为金辛达煤业保障生产接续、守护作业安全的坚实支撑。