李明:汾西矿业设备修造厂设备制修车间钳工组组长、山西焦煤“优秀共产党员”。

他手握锉刀27年,在方寸工作台前留下了奋斗印记;他用心钻研、砥砺前行,完成了从青涩学徒到技术大拿、从井下工人到车间班组长、从普通工人到优秀党员的蜕变;他带领班组啃下一块又一块硬骨头,却总把“我只是把简单的事做好了而已”挂在嘴边。他就是今年获评山西焦煤“优秀共产党员”的汾西矿业设备修造厂设备制修车间钳工组组长李明。
从零起步
成为钳工前,李明从未接触过机械加工。当第一次面对锉刀、钻头这些看似简单却藏着精密门道的工具时,他坦言“手都不知道往哪放”。但骨子里不服输的劲儿让李明暗下决心:“别人能学会的,我一定也行,还得做得更好。”
从那以后,李明开始恶补专业知识、钻研机械原理。一到工余时间,李明就追着老师傅请教,遇到不懂的问题就非要打破砂锅问到底。老师傅干活时,他就凑在旁边“偷师学艺”,模仿师傅的手法反复练习。有一次,为了掌握钻头角度的打磨技巧,李明硬是追着师傅问了3天,从刃口形状问到切削原理,最后师傅笑着说:“你这股钻劲,比钻头还硬!”
这份执着让李明在短短两年内就完成了从“新手”到“能手”的跨越。但真正让他崭露头角的,是2020年那场 硬仗。
当年3月,设备修造厂接到97866门式支架底座加工任务,不仅工期只有常规时间的一半,而且零件批量大、钻孔精度要求高。“划线慢、定位难,按老办法肯定完不成。”李明盯着图纸琢磨了一整夜,脑海里反复推演加工流程。第二天一早,他直奔技术科:“我想试试做个专用钻孔工具,能省不少时间!”说干就干,李明带领工友一头扎进车间反复试验,他们用废旧钢板焊接定位架,加装可调节标尺,仅用3天就制作出了专用工具。这套工具不仅把划线时间缩短了三分之二,还让钻孔误差控制在0.1毫米内。最终,李明班组提前两天保质保量完成了任务,厂家验收人员验收后,忍不住赞叹:“这活儿干得比机器还精细!”
安全第一
“我们要坚守安全生产底线,一丝一毫都不能放松。”这是李明常常挂在嘴边的话。在他看来,钳工工作看似与高危无关,但划线偏差、工具摆放不当都可能酿成事故。2011年担任班组长以来,李明始终将安全摆在首位,用严细实的管理筑牢安全生产防线。
李明坚持每周召开安全会,学习山西焦煤、汾西矿业和厂部文件,分析典型案例,让“安全第一”的理念入脑入心。有一次,新职工嘀咕安全会太啰嗦,李明没有表态,而是带着大家看了一段因违规操作导致钻头断裂伤人的视频。“我们手上的工具,既是生产利器也可能是安全隐患。”他说,“不要把规范操作当作麻烦,这是对自己和家人负责。”

日常工作中,李明还积极践行“5S”定置管理,要求职工将工具按使用频率摆放,物料贴标归位,减少安全隐患;将“手指口述”融入操作全过程,划线前手指图纸确认尺寸,钻孔前检查钻头锋利度,开工前默念一遍操作规程。时间久了,这些动作都成为了职工的肌肉记忆。
创新增效
“干活不能光靠死力气,还得动脑筋找巧办法。” 在李明看来,钳工不仅要手艺好,更要会琢磨。
攻丝是钳工的常规活儿,加润滑液却成了麻烦事:用手加不仅慢,还容易漏加,一旦润滑不到位,丝攻就会断裂,轻则报废工件,重则影响工期。有次李明生病去医院输液,看着药液顺着输液管匀速滴下,他突然有了灵感:“要是能给丝攻‘挂吊针’,润滑液不就能匀速滴上去了?”

回到车间,李明就立刻找来废旧塑料管和输液器动手改装:把润滑液装入容器,用塑料管连接到丝攻上方,再加装一个阀门控制流量,一套自动加液装置就做成了。这个小发明不仅提高了效率,还让丝攻寿命延长了一倍,每年能为厂里节省成本上万元。
多年来,李明在实践中摸索出的 “土办法”还有不少:钻孔、攻丝时按 从大到小的顺序安排,利用电机工作规律提高效率;钻头、丝攻远离磁性物体,避免磁化后排屑不畅;清理孔内喷塑层时,用钻头倒转再正转,轻松解决难题……这些看似寻常的经验,每一项都藏着李明对工作的细心观察。
除了自主创新的小改造,李明还参与了多项工装制作。车间再制造发动机品种增加后,急需专用试验台架。李明主动请缨,从设计构想到下料焊接再到安装调试,他全程盯在现场。当第一台发动机在他制作的台架上顺利完成试验,各项数据均达标时,李明摸了摸台架上光滑的焊点,眼里满是自豪:“这就像看着自己的孩子长大,特别有成就感。”
简单的事情重复做,重复的事情用心做。李明在坚守中以“钳”心打磨技艺,用初心践行使命,真正诠释了一名共产党员的责任与担当。